摘 要:高速貼標(biāo)機(jī)對(duì)速度和位置控制精度要求很高,傳統(tǒng)采用PLC直接發(fā)送脈沖的方式性能欠佳。我們設(shè)計(jì)的新型控制系統(tǒng)采用臺(tái)達(dá)A2系列型伺服驅(qū)動(dòng)器,利用其內(nèi)置運(yùn)動(dòng)控制功能,彌補(bǔ)了PLC脈沖控制方式因掃描周期帶來的不足,具有高速、高精度、經(jīng)濟(jì)和可以快速適應(yīng)市場需求變化等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn),效果相當(dāng)理想。
Abstract: High-speed Labeler requestshighprecision of speed and position control, the common way ofPLCsends pulses directly with poor performance. We design thenewcontrol system with A2 series servo drives of Delta company, touseits built-in motion control functions, making up the drawbacksofPLC scan cycle due to pulse-control mode, the new systemishigh-speed, high precision, economy and can adapt to marketdemandchanges quickly. After the test of practice, the performanceisrather satisfactory.
關(guān)鍵詞: 貼標(biāo)機(jī) 伺服 A2 PLC
Key words: Labeler Servo A2 PLC
隨著生產(chǎn)效率的提升和產(chǎn)品形象提升的需要,企業(yè)對(duì)產(chǎn)品包裝上產(chǎn)品標(biāo)簽的貼置速度和精度有了相當(dāng)高的要求,這就給貼標(biāo)設(shè)備生產(chǎn)商帶來了挑戰(zhàn)性的問題,既要生產(chǎn)出有市場競爭力的產(chǎn)品,又要盡可能的降低成本。該項(xiàng)目中高速貼標(biāo)機(jī)要求完成前標(biāo)、后標(biāo)或圓瓶的高速貼標(biāo)動(dòng)作,我們采用臺(tái)達(dá)DVP28SV11T型PLC、DOP-B05S100型觸摸屏和ASD-A2-0421-B型伺服驅(qū)動(dòng)器完成項(xiàng)目,關(guān)鍵動(dòng)作控制由該伺服驅(qū)動(dòng)器的內(nèi)置Pr位置控制功能實(shí)現(xiàn),可獨(dú)立完成前標(biāo)、后標(biāo)或前、后標(biāo)同時(shí)貼標(biāo),同時(shí)還可以完成圓瓶的貼標(biāo)動(dòng)作。經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn),效果相當(dāng)理想。設(shè)備如圖1所示。


根據(jù)臺(tái)達(dá)A2伺服運(yùn)動(dòng)控制Pr模式設(shè)計(jì)伺服驅(qū)動(dòng)器的動(dòng)作路徑和觸發(fā)時(shí)序。規(guī)劃PLC的Y1、Y2和Y3分別連接A2的DI2(POS4)、DI3(POS3)和DI4(POS2)。下面以前伺服低速狀態(tài)的驅(qū)動(dòng)為例對(duì)這一應(yīng)用思想加以說明。圖4為該工況的時(shí)序。在PLC程序中該動(dòng)作程序分支中輸出需要的路徑選擇電平,當(dāng)檢測到工作物時(shí),以中斷方式觸發(fā),輸出CTRG觸發(fā)信號(hào),即A2伺服路徑的觸發(fā)脈沖,此時(shí)A2伺服將根據(jù)事先內(nèi)部設(shè)置的該路徑動(dòng)作參數(shù)驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)。當(dāng)貼標(biāo)完成,會(huì)檢測到下一張標(biāo)簽信號(hào),說明之前的標(biāo)簽已貼置完成。此時(shí)將以中斷方式輸出CTRG信號(hào),觸發(fā)完成停止動(dòng)作的路徑,路徑選擇相關(guān)的輸出電平之前已經(jīng)在PLC相應(yīng)的分支程序中輸出。其余動(dòng)作實(shí)現(xiàn)方式的時(shí)序與此類似。對(duì)于停止路徑,為了使電機(jī)停止平穩(wěn),且每次的停止距離相等,在A2伺服該路徑的相關(guān)參數(shù)中設(shè)置一定的停止距離,以使每次的停止曲線如圖4陰影部分所示。這樣做的目的就是使每一次貼標(biāo)動(dòng)作的位置精度*優(yōu)。

[1]ASDA-A2系列高性能通訊型伺服驅(qū)動(dòng)器應(yīng)用技術(shù)手冊20090413.中達(dá)電通股份有限公司.2009
[2] DOP-B簡體編程手冊080313. 中達(dá)電通股份有限公司.2008
[3] DVP-PLC Application Manual Programming RevisionIII20070801.中達(dá)電通股份有限公司.2007
趙鵬飛:上海津信電氣有限公司應(yīng)用開發(fā)工程師,從事工業(yè)自動(dòng)化、驅(qū)動(dòng)控制的應(yīng)用和研究。
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